高爐冶煉是高溫物理化學(xué)反應(yīng),參與反應(yīng)的主要元素是Fe-C-O。Fe來源于礦石,包括燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦等。碳來源于燃料,包括焦炭及各種噴吹物。O2來源于高爐鼓風(fēng)和富氧。原先礦石和燃料是由高爐上部裝入的,而從高爐下部進(jìn)入爐內(nèi)的僅是鼓風(fēng),后來發(fā)展高爐綜合鼓風(fēng)技術(shù),即從高爐下部進(jìn)入爐內(nèi)的不僅有鼓風(fēng),還有富氧及各種可燃的碳?xì)浠衔?,甚至還有含鐵、含CaO的粉狀物質(zhì)。
富氧的目的原先主要為提高風(fēng)中含氧,強(qiáng)化高爐冶煉,后來由于噴吹燃料技術(shù)發(fā)展,高爐噴吹的天然氣、重油或煤粉量過大時,導(dǎo)致高爐理論燃燒溫度過度下降,使高爐過程困難,同時也難于繼續(xù)提高噴煤量。而高爐富氧之后,可以相應(yīng)提高理論燃燒溫度,提高反映區(qū)的氧化氣氛,形成富氧噴吹技術(shù),特別是富氧噴煤技術(shù),更適合國內(nèi)的實際。
現(xiàn)在國內(nèi)高爐噴煤量已普遍達(dá)到100kg/t,而寶山高爐達(dá)到200kg/t的國際水平,還有一大批高爐煤比超過了150kg/t,從高爐噴吹煤粉的實踐可知道,在無富氧的條件下,煤比一般能達(dá)到100kg/t,個別可達(dá)到120kg/t,若想達(dá)到更高的水平必須配備富氧,否則將導(dǎo)致高爐噴煤置換比降低。目前國內(nèi)高爐富氧一般在1—3%的水平,個別可能高些。國外有的國家電力充足,富氧可達(dá)到10%,甚至更高。敬業(yè)高爐這次富氧仍然是用煉鋼余氧,但更大的目的在強(qiáng)化高爐冶煉,多出鐵,當(dāng)然也應(yīng)相應(yīng)提高煤比,所以一旦富氧,立即達(dá)到較高水平,富氧率達(dá)到2-3%,沒有多余的實踐時間,更要求預(yù)先能掌握較多的富氧噴煤知識。
一、氧氣的特點(diǎn)和制備方法
氧氣是自然界一種普通重要的物質(zhì)元素,存在于大氣中,存在于水中,存在于地殼的各種氧化物中,是人類生存的必備條件,也是自然界變化的必備條件。
氧氣和自然界的其他物質(zhì)一樣,有三種存在狀態(tài),一般為氣態(tài)。在溫度高于-183℃其為氣態(tài),無色透明,比重為1.429g/cm3。溫度在-183℃— -219℃之間其為蘭色的液體,當(dāng)溫度低于-219℃時,其為淡蘭色的固體。就像水蒸氣、水和冰一樣。
氧元素在元素周期表中處在第二周期,第Ⅵ族。原子序號為8,原子量為16,其原子核有8個質(zhì)子和8個中子,核外有8個電子繞核旋轉(zhuǎn),電子層為2層,第一層有2個電子(飽和時為2個)第二層為6個電子(飽和時為8電子)因此極需從別處拉過2個電子,使外層電子飽和、穩(wěn)定。在一定的條件下,極易和其他物質(zhì)產(chǎn)生化合反應(yīng),生成相應(yīng)的氧化物,CO、CO2、H2O、……。其中應(yīng)特別注意的是CO和CO2。任何氧化物或其他化合物的分子,隨溫度升高,原子間的結(jié)合力變?nèi)酰慈菀讓⑵湓臃珠_。唯CO和CO2完全相反,隨溫度升高,其原子結(jié)合更牢固。因此不論焦炭也好,煤粉也好,雖然其燃燒是放熱反應(yīng),隨環(huán)境溫度升高,其反應(yīng)越激烈,這就是在高爐噴吹煤粉和其他碳?xì)浠衔飼r,要求提高風(fēng)溫的原因。
正常狀態(tài)下,高爐的燃燒反應(yīng)是在大氣中的氧和燃料中的碳之間發(fā)生的,大氣中參與反應(yīng)的O2僅占21%,其余79%是N2和其他少量元素,實際不參與化學(xué)反應(yīng),只有溫度的變化,因此高爐內(nèi)的實際燃燒反應(yīng)化學(xué)式應(yīng)為:
2C+O2+79N2/21=2CO+79N2/21+2340千卡/千克碳
如果鼓風(fēng)中O2由21%升高到25%,其燃燒反應(yīng)式為:
0 2C+O2+79N2/21=2CO+79N2/21 V物=129.07升
1 2C+O2+78N2/22=2CO+78N2/21 V物=124.22升
2 2C+O2+77N2/23=2CO+77N2/21 V物=119.79升
3 2C+O2+76N2/24=2CO+76N2/21 V物=115.73升
4 2C+O2+75N2/25=2CO+75N2/25 V物=112.00升
式中可見,當(dāng)鼓風(fēng)中的氧由21%上升到25%時,雖然燃燒同樣的碳,產(chǎn)生同樣的熱量,但燃燒產(chǎn)物的體積下降了13.23%,這樣就便于高爐強(qiáng)化。初期用氧就是為高爐強(qiáng)化冶煉的。富氧率提高之后,燃燒產(chǎn)物減少,帶到上部去的熱量也少了,高爐熱量集中在下部區(qū)域,產(chǎn)生下熱上涼現(xiàn)象。而高爐噴煤多,理論燃燒溫度下降多,高爐產(chǎn)生下涼上熱現(xiàn)象,如果兩者適當(dāng)配合,使高爐內(nèi)的溫度分布趨于均勻,有利于整個高爐冶煉過程的進(jìn)行。
氧氣制備在實驗室用含氧化合物分解制備。工業(yè)上一般采用分餾法制備,由于當(dāng)初冶金工廠的氧主要為煉鋼轉(zhuǎn)爐準(zhǔn)備的,轉(zhuǎn)爐要求氧純度達(dá)到99.5%以上,而高爐用氧對純度要求不嚴(yán)。制備高純度的氧能耗大,合理的方案應(yīng)該單為高爐配備制氧機(jī),現(xiàn)在國內(nèi)已有個別廠用變壓吸附的方式為高爐配備了制氧機(jī)。天津鐵廠用液氧壓縮技術(shù),為高爐配備了一臺15000m3/h制氧機(jī),由于其出塔壓力即可達(dá)到0.6mpa,可直送高爐,不采用加壓再減壓的流程,氧的成本較低,僅0.32元/m3(正常的0.48元/ m3)已正常使用六年多了,敬業(yè)高爐使用的仍然是煉鋼余氧,但由于氧氣供應(yīng)能力大,高爐可以使用較多的氧氣來提高產(chǎn)量,增加煤比。
二、富氧對高爐冶煉過程影響
高爐鼓風(fēng)含O2提高之后,能加速高爐風(fēng)口前的燃燒過程,提高理論燃燒溫度,強(qiáng)化高爐冶煉,增加高爐煤比,但其和高爐提高風(fēng)溫不同,它不能帶入附加的熱量,其影響如下:
1、提高高爐冶煉強(qiáng)度
由于鼓風(fēng)含O2提高之后,高爐燃燒焦炭和煤粉的能力提高,也就是提高了高爐的冶煉強(qiáng)度,由于鼓風(fēng)和富氧含純氧不同,富氧率提高1%,能提高冶煉強(qiáng)度4.76%,也就是說高爐產(chǎn)量按理論計算應(yīng)提高4.76%。
2、高爐富氧有利于爐況順行
高爐富氧后,由于燃燒同樣的碳,其燃燒產(chǎn)物量下降,在一定的條件下相當(dāng)于高爐減風(fēng),爐內(nèi)煤氣上升阻力減少,有利于高爐順行,如果保持原有的煤氣量,則相當(dāng)于高爐加風(fēng)。
3、對高爐焦比的影響
高爐富氧對高爐綜合焦比影響有好有壞,一般變化不大,但由于富氧后,煤比大大提高,可促使焦比降低。
4、 高爐富氧之后,能提高高爐煤氣的熱值
富氧后,由于煤氣中N2量減少,有效的CO、H2相對增加,能提高煤氣的熱值,鞍鋼統(tǒng)計富氧1%,高爐煤氣的熱值提高3.4%,熱風(fēng)爐反應(yīng)好燒爐。
5、高爐富氧更有利于冶煉能耗高的鐵種
對于綜合焦比很高鑄造鐵、硅鐵等耗熱量大的鐵種,不僅能大大降低其燃耗,還能提高其產(chǎn)量。
敬業(yè)高爐富氧是在氧氣富余的條件下進(jìn)行,預(yù)計8月15日第三臺制氧投產(chǎn),9月1日高爐必須應(yīng)用富氧來大幅度提高生鐵產(chǎn)量,滿足煉鋼生產(chǎn)。將增煤比放在第二位,適當(dāng)增煤,使風(fēng)口理論燃燒溫度維持合理水平,保高爐順行。
三、高爐富氧供氧方法和安全用氧
目前高爐富氧供氧方式分為三種,第一種機(jī)前供氧,即將氧氣送入鼓風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口和鼓風(fēng)一起加壓,經(jīng)送風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入高爐風(fēng)口內(nèi),國外有使用此種辦法的,國內(nèi)沒有,第二種方式,機(jī)后供氧,即在鼓風(fēng)從風(fēng)機(jī)主管出來之后,在放風(fēng)閥前某處,將氧氣加入和冷風(fēng)混合經(jīng)加熱送入爐內(nèi),這是國內(nèi)大多數(shù)廠家使用的辦法,第三種實際也是機(jī)后供氧,在爐臺通過氧煤槍和煤粉混合,直送風(fēng)口前,目的是提高局部區(qū)域氧濃度,使煤粉更完全燃燒,鞍鋼作高煤比試驗時用過,攀鋼用過,包鋼試驗時也用過。天津鐵廠5#高爐有一套比較完整的氧煤槍供氧裝置,由于安全原因,未敢使用,在2003年該高爐改造性大修已拆除。現(xiàn)在有的廠家應(yīng)用的氧煤槍介質(zhì)實際是壓縮空氣,因為從理論研究和實驗室試驗并不能證明這種方法,局部區(qū)域含O2升高,只要氧和空氣混合,立即能達(dá)到均勻混合的程度,而且是在極短的時間內(nèi)完成。
敬業(yè)高爐富氧采用機(jī)后供氧的方法。從氧氣廠來氧壓力為1.6mpa,經(jīng)兩次減壓進(jìn)入冷風(fēng)管道,高爐工長只要控制氧氣壓力調(diào)節(jié)閥即可達(dá)到所需的供氧量比較方便。
高爐應(yīng)用富氧冶煉一定要保證安全生產(chǎn),國內(nèi)高爐在應(yīng)用富氧時造成過燃爆,導(dǎo)致人員傷亡,還有的廠在初次應(yīng)用富氧時,由于氧氣流量表不準(zhǔn),使實際供氧大大增加,而大量的燒壞高爐風(fēng)口,它不是渣鐵燒壞的,而是高溫的氣體將其熔蝕、燒壞的。
應(yīng)用氧氣發(fā)生安全事故的原因,一者氧氣本身就是強(qiáng)氧化劑,易燃易爆。二者使用不當(dāng),特別是送氧初期開啟最后一道閥門,瞬間氧氣流速極高,若管道內(nèi)有殘存的塵粒,鐵銹片等雜物,也隨氧氣在管道內(nèi)高速流動和管壁摩擦,產(chǎn)生火花,使氧氣和金屬鐵迅速反應(yīng)生成FeO,溫度高,其為液體狀態(tài)在管道內(nèi)流動,使管壁變薄而爆裂,再引燃其他物質(zhì)。因此,為防止事故氧氣管道閥門必須干凈,經(jīng)過強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗,脫脂和嚴(yán)格吹掃,不使管內(nèi)有殘留雜物。再者在開啟氧氣閥門前在管道內(nèi)充N2,能減少閥門前后的壓差,N2也能熄滅火源,等氧氣閥門全開,氧氣接通后關(guān)閉充N2閥門。
用氧雖然危險,只要按操作規(guī)程正確使用,還是可以安全應(yīng)用富氧和富氧噴吹煤粉技術(shù)的。
高爐富氧噴煤學(xué)習(xí)材料(Ⅱ)
敬業(yè)高爐富氧系統(tǒng)流程和操作注意事項
敬業(yè)高爐鼓風(fēng)富氧系統(tǒng)原由安鋼設(shè)計院設(shè)計,從氧氣廠出來的氧氣壓力為1.6mpa到煉鐵區(qū)后經(jīng)過一次減壓到0.8mpa,再分配到各高爐區(qū)后,再減一次壓,進(jìn)入高爐冷風(fēng)管道。其流程長、設(shè)備復(fù)雜,在2004年10月5#高爐富氧時將其改造。在制氧廠,氧氣壓力由1.6mpa減為0.8mpa,經(jīng)Φ159×4.5的管道直送5#高爐富氧閥門站,再減壓進(jìn)入高爐冷風(fēng)管道,流程簡化,但試驗僅進(jìn)行44小時,即因無氧停止,效果比較明顯,噴煤量達(dá)到7.82t/h,日產(chǎn)鐵也達(dá)到較高水平。
此次富氧機(jī)動處組織研究修改了設(shè)計方案,從氧氣廠來氧的壓力為1.6mpa到煉鐵區(qū)后減壓到0.8mpa,分成4支,分別進(jìn)入4#、5#、6#(予留)和小高爐閥門站,小高爐再分為3支,進(jìn)入各高爐閥門站,具體流程和設(shè)備如下:
1、流量孔板 2、阻火器 3、截止閥DN250 4、過濾器YG-40P 5、快速切斷閥ZSPQ-40KDN250 6、氧氣壓力調(diào)節(jié)閥組OZXT250 7、截止閥YTJW-25PDN150 28、止回閥 29、截止閥
第一次減壓:氧氣廠來氧壓力為1.6mpa ,首先打開29閥充N2,然后依次打開3號閥(前后),5號閥和6號減壓閥組,用6號調(diào)壓閥組控制氧氣壓力,為0.8 mpa然后分送各支管,該閥組為自動控制,關(guān)閉29號閥設(shè)定壓力后,閥組保持規(guī)定的壓力。
一次減壓后,氧氣將進(jìn)入各高爐閥門站,僅以4號高爐為例說明其操作程序,其流程和閥門編號如下圖示:
7、截止閥DN150 8、自動式壓力調(diào)節(jié)閥DN80 9、流量孔板DN150 10、快速切斷閥 11、逆止閥 12、阻火器 13、逆止閥DN40 14、截止閥DN40 15、截止閥DN50
接通支管系統(tǒng):和總管接通原則一樣,首先開啟15號、14號截止閥在系統(tǒng)內(nèi)通N2,然后逐步打開7號閥和10號閥,此時8號閥門前為氧氣
(壓力0.8mpa)8號閥門后為空氣加N2氣(壓力略高于高爐冷風(fēng)壓力)。然后遠(yuǎn)距離開啟8號氧氣壓力調(diào)節(jié)閥,系統(tǒng)貫通,關(guān)閉15號、14號閥。工長可用8號閥(小高爐19號)調(diào)節(jié)供氧量,一般500、1000、1500、2000、2500m3/h(小高爐300、500、860 m3/h)氧氣進(jìn)入高爐參與爐內(nèi)的冶煉過程。同時相應(yīng)調(diào)整焦炭負(fù)荷和噴煤量。保證高爐在新的熱平衡狀態(tài)下順利進(jìn)行。
其他高爐接通氧和調(diào)整氧也按此程序進(jìn)行。
用氧量調(diào)整一般高爐是逐步提高的,敬業(yè)高爐用氧也需遵循此原則,但由于生產(chǎn)任務(wù)要求,進(jìn)行速度應(yīng)快些,使大高爐供氧量盡快達(dá)到2500 m3/h(富氧率2.32%),盡量多增產(chǎn),滿足煉鋼要求為企業(yè)完成全年生產(chǎn)任務(wù)作貢獻(xiàn)。
高爐使用氧氣安全注意事項
1、 首先供氧設(shè)備保證合乎要求,系統(tǒng)用四氯化碳清洗并用N2或干燥壓縮空氣吹掃,經(jīng)過嚴(yán)密性和強(qiáng)度試驗合格。
2、正確使用,即按技術(shù)規(guī)程用氧,特別是初次送氧有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自指揮,開啟閥門順序正確,先通N2隋化。
3、用氧高爐及其周圍環(huán)境干凈,不能有油污及其他易燃品、勞保品、工具亦要無油污,注意防止靜電。
4、快速切斷閥能在非常狀態(tài)下,迅速關(guān)閉,切斷氧源。在支系統(tǒng)中,10號閥(小高爐為21號閥)在氧氣壓力<0.5 mpa或>0.9mpa,即自動關(guān)閉,也可根據(jù)管網(wǎng)實際情況作調(diào)整。另外,當(dāng)高爐冷風(fēng)壓力<0.13mpa(小高爐<0.08mpa)快速切斷閥10號(21號)也自動關(guān)閉。
在總系統(tǒng)中來氧壓力為1.6mpa,當(dāng)其降低到1.0mpa,說明供氧系統(tǒng)故障,立即關(guān)閉5號閥,支系統(tǒng)關(guān)閉10號(21號)閥,充N2,隋化、保壓,迅速聯(lián)系,查明原因,決定如何繼續(xù)處理。
5、高爐確定操作氧氣閥門負(fù)責(zé)人,未經(jīng)負(fù)責(zé)人指派,其他人員不可操縱氧氣有關(guān)閥門,防止發(fā)生意外。
富氧噴煤學(xué)習(xí)資料(Ⅲ)
天津鐵廠富氧噴吹煤粉技術(shù)介紹
天津鐵廠原有五座高爐(3×550、600、300),1988年開始噴吹煤粉,1992年全廠煤比達(dá)到87kg/t,為了在原有焦?fàn)t生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上將生鐵產(chǎn)量提高到200萬噸以上,只能靠增加煤比補(bǔ)充燃料不足。當(dāng)煤比超過100kg/t(1995年)之后如何繼續(xù)提高煤比,除盡可能提高風(fēng)溫外,只能靠采用富氧技術(shù)。而1994年天鐵3×30噸轉(zhuǎn)爐、2×6000m3/h制氧機(jī)投產(chǎn),也為高爐采用富氧噴吹煤粉技術(shù)提供物質(zhì)基礎(chǔ)。
一、5#(300 m3)高爐首先采用富氧噴吹煤粉技術(shù)
天鐵5#高爐1989年10月建成,1992年7月采用噴煤技術(shù),當(dāng)年就達(dá)到較高煤比,它距煉鋼空分車間也近,決定先在5#高爐建立試驗性的富氧設(shè)施,經(jīng)過多次考察,選定氧氣閥門站的設(shè)計方案。來氧壓力為0.75mpa,供氧能力1000—3000m3/h經(jīng)減壓后進(jìn)入冷風(fēng)管道,管線長約250米,全部選用Φ159×4.5的不銹鋼管,其閥門站的內(nèi)部流程和主要設(shè)備
如下圖:
1、J41W-25T型截止閥 DN150 銅質(zhì) 3個
2、流量計PN16 量程0—5000m3/h
3、ZMN-40K型薄膜調(diào)節(jié)閥DN100 1Cr18Ni9Ti
4、H41W-30T型止回閥 DN150 銅質(zhì)1個
5、ZSPC-16KS型氣動活塞切斷閥DN150 1Cr18Ni9Ti
6、氧氣壓力表0—1.0mpa 2個
另外還有吹掃和充壓的N2系統(tǒng)對保證安全用氧很重要。
5#高爐富氧系統(tǒng)是1995年3月25提正式投入運(yùn)行的初次用氧僅500 m3/h,并相應(yīng)調(diào)整噴煤量和焦炭批重,使用比較順利,二季度煤比就達(dá)到145kg/t,下面列出其初次用氧和2004年的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo):
1995年二季度(300 m3) 2004年度(380 m3)
有效容積利用系數(shù)t/m3.d 2.156 3.158
入爐焦比kg/t 424 365
煤比kg/t
145 156
富氧率% 1.34 2.82
富氧量m3/h 851 2297
氧單耗m3/t 32 46
高爐風(fēng)量m3/min 833 1068
風(fēng)溫℃ 989 1119
數(shù)據(jù)表明氧耗32m3/t,使煤比增加了40kg/t和預(yù)測的每增1kg/t煤比需增氧0.6-1.0m3/t比較吻合,特別是從1996年10月1日到1997年9月30日,一年時間內(nèi)連續(xù)用氧,富氧率為1.71%煤比達(dá)到151kg/t,個別月份富氧率2.48%,,煤比達(dá)到186kg/t處于當(dāng)時國內(nèi)較高水平。5#高爐富氧用的是煉鋼余氧。和其他廠一樣,煉鋼富余就用,不富余就停。隨煉鋼生產(chǎn)發(fā)展,富余的氧越來越少,1997年四季度5#高爐終止了富氧噴煤試驗。
二、天鐵高爐全部采用富氧噴吹煤粉技術(shù)
為了保證高爐應(yīng)用富氧噴吹技術(shù),在5#高爐進(jìn)行富氧噴吹煤粉試驗的同時,天鐵啟動了高爐專用的15000m3/h制氧機(jī)的研究和設(shè)計,并于1998年9月順利投入運(yùn)行。這種制氧機(jī)的特點(diǎn)是采用內(nèi)壓縮流程,即在分餾塔內(nèi),當(dāng)氧氣尚處于液體狀態(tài)用液氧泵將其壓縮使其出塔后的壓力即可達(dá)到0.6 mpa,可直接送高爐使用,不再使用加壓減壓再送高爐使用的流程,氧氣成本僅0.32元/m3(當(dāng)時正常氧氣成本為0.48元/ m3)有利于降低高爐能耗和成本。為全廠高爐采用富氧噴煤技術(shù)提供了條件。
全廠高爐供氧流程和設(shè)備參數(shù)選擇
按氧壓0.6 mpa,氧量15000 m3/h設(shè)計,從空分廠出來的氧氣總管為DN400的,首先分出一支DN200的去5#高爐代替其原來的輸氧管道。DN400氧氣總管到南區(qū)后分成兩支DN300的管道。分別進(jìn)入1#-2#和3#-4#高爐閥門站區(qū),再分為兩支DN200的進(jìn)入高爐的各自閥門系統(tǒng)。閥門站內(nèi)的流程和設(shè)備基本和5#高爐相同,只是規(guī)格由DN150的改為DN200的,本系統(tǒng)采用的是優(yōu)質(zhì)碳素?zé)o縫管,中間增加多處阻燃節(jié),使用過程一直比較安全。
全廠高爐應(yīng)用富氧噴煤技術(shù)的情況
15000m3/h制氧機(jī)供五座高爐使用,平均氧量達(dá)到3000m3/h是不錯的,但同樣受到煉鋼影響,為保證煉鋼發(fā)展設(shè)計已考慮向煉鋼輸氧方案,煉鐵只保1#、5#高爐用氧,其他高爐富余就用,不富余就減或停。1999年全廠高爐煤比達(dá)到131kg/t,其中1#高爐達(dá)到169kg/t,5#高爐達(dá)到170kg/t,6月份曾達(dá)到208kg/t,處于國內(nèi)較高水平。
1#高爐雖然是首次用氧,承擔(dān)國家產(chǎn)業(yè)化項目,使用效果較好。特別是1999年上半年煤比達(dá)到較高水平,具體指標(biāo)如下:
1月 2月 3月 4月 5月 6月
利用系數(shù)t/m3.d 2.268 2.217 2.187 2.047 2.236 2.226
煤比kg/t 139 150
; 158 168 189 198
富氧率% 1.74 1.60 1.44 1.31 2.01 2.11
氧耗m3/t 26.31 25.09 23.07 22.00 32.13 33.32
風(fēng)溫℃ 1093 1102 1109 1093 1112 1113
可見單就一座高爐,能保證用氧,煤比可達(dá)到較高水平。2003年以后,由于煉鋼新建的15000m3/h制氧機(jī)投產(chǎn),高爐專用的制氧機(jī)才真正保高爐專用。各高爐積極采用富氧技術(shù),使生鐵產(chǎn)量和高爐煤比全面提高,特別是大修改造后的4#、5#高爐表現(xiàn)更好,現(xiàn)列出2004年9月份全廠高爐主要指標(biāo)供參考
1# 2# 3# 4# 5# 全廠
高爐容積m3 550 700 600 700 380 2930
利用系數(shù)t/m3.d 2.257 2.511 2.424 2.830 3.217 2.613
焦比 kg/t 411 365 410 364 351 379
煤比kg/t 149 151 152 161 160 155
富氧率 % 2.43 2.15 2.78 2.33 2.81 2.46
氧耗m3/t 34 30 32 36 46 35
供氧量m3/h 1748 2202 1912 2968 2356 11186
風(fēng)溫℃ 1120 1191 1031 1097 1126 1114
高爐煤比指標(biāo)已達(dá)到國內(nèi)中等以上水平,仍有較大發(fā)展空間。
四、高爐富氧對高爐冶煉過程的影響
高爐富氧能加速風(fēng)口前碳的燃燒過程,提高理論燃燒溫度,既提高了產(chǎn)量,又彌補(bǔ)了噴煤量增加造成的理論燃燒溫度下降和氧過剩系數(shù)降低的缺點(diǎn),富氧和噴吹煤粉是互補(bǔ)技術(shù)。
富氧有利于高爐強(qiáng)化和提高煤比,但過高又將使高爐過程效益變差,天鐵多年應(yīng)用富氧噴吹煤粉技術(shù)的經(jīng)驗認(rèn)為,富氧1.5—2.0%氧耗20—30m3/t,可使高爐煤比增加40—50kg/t。當(dāng)然各廠冶煉條件不同,時間不同,可適當(dāng)增減,比如天鐵現(xiàn)在供氧條件較好,高爐富氧率普遍超過了2.0%,總之以獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益為準(zhǔn)。
一般在高爐操作過程中,變動氧、煤、風(fēng)溫、濕度均按其對理論燃燒溫度的影響來協(xié)調(diào),按理論燃燒溫度計算公式可計算出各種參數(shù)變化對其 影響,結(jié)果如下:
風(fēng)溫 100℃ 理論燃燒溫度 76℃
煤比 10kg/t 理論燃燒溫度 20℃
富氧率 1% 理論燃燒溫度 38℃
濕度 1% 理論燃燒溫度 39℃
這樣掌握風(fēng)溫提高100℃可增加煤比40kg/t,而富氧1%煤比約增加20kg/t,然后根據(jù)高爐實際運(yùn)行狀態(tài),判斷其值是否合適,再適當(dāng)調(diào)整后使用.另外還可用最大煤量公式和氧氣過剩系數(shù)計算公式,進(jìn)行核對,找出適合本高爐參數(shù).
日常操作過程中,高爐富氧率可按下列公式計算:
ΔO2=QO2÷60x0.785/Q風(fēng)
式中: ΔO2……富氧率%
QO2……高爐使用的實際氧氣量m3/h
Q風(fēng)……高爐風(fēng)量 m3/min
0.785……富氧中純氧和風(fēng)中含氧量差0.995-0.21
四、 高爐富氧噴吹煤粉經(jīng)濟(jì)效益分析
高爐使用氧氣之后,要提高煤比同時應(yīng)相應(yīng)提高高爐產(chǎn)量,才能有真正的效益,如果增產(chǎn)少,可能無效益,甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)值?,F(xiàn)將天鐵1998年1月—8月和1999年1月—8月的技術(shù)數(shù)據(jù)列出,以備比較和效益計算。
產(chǎn)量t/d 焦比kg/t 煤比kg/t富氧率% 氧耗m3/t風(fēng)溫℃
1998年1—8月 5212 455.7 104.5 0 0 1018
1999年1—8月 5802 431.3 130.4 1.02 17.01 1075
變化 +590 -24.4 +25.9 +1.02 +17.01 +57
數(shù)據(jù)比較可知,由于富氧率提高1.02%,相應(yīng)使煤比增加25.9kg/t,焦比下降了24.4kg/t,置換比較高,產(chǎn)量提高590t/d,其中包括4#高爐擴(kuò)容的作用,,扣除此部分增產(chǎn)272.9 t/d 相當(dāng)于增產(chǎn)5.24%。若按富氧1%計則增產(chǎn)5.13%高于4.76%的理論值,可見還有其他的有利因素。
按天鐵當(dāng)時的物資價格即可計算富氧噴煤效益。焦炭成本價410元/t,煤粉成本價210元/t,鼓風(fēng)成本價0.012元/m3,氧氣成本價0.32元/m3,生鐵增產(chǎn)效益為55元/噸,結(jié)果如下:
① 增產(chǎn)效益(5802-5212-150Ⅹ2.144)Ⅹ55÷5802=2.54元/噸
② 節(jié)焦效益(455.7- 431.3)÷1000×410=10.00元/噸
③ 節(jié)風(fēng)效益(17.01÷0.21)×0.012=0.97元/噸、
④ 多耗煤粉-(130.4-104.5)÷1000×210= -5.44元/噸
⑤ 多耗氧氣-17.01×0.32= -5.44元/噸
總計 2.63元/噸
效益尚可,若是按現(xiàn)在的物資價格及生鐵效益,其值更可觀,各種物資價格及生鐵效益成倍增加,電價未變也可說氧價基本未動,富氧的效果將更好。
五、安全用氧注意事項
氧氣是強(qiáng)氧化劑,易燃、易爆。但按規(guī)程正確使用,還是安全的,特別是初次用氧開啟最后一道閥門一定慎重。
① 氧氣管道安裝前要用四氯化碳清洗,管道密閉性好,強(qiáng)度試驗合格,用N2或干燥、無油壓縮空氣充分清掃。
② 充N2隋化,開啟氧氣閥門前,先充N2,再開閥門,氧氣接通后,及時關(guān)閉N2閥門。
③ 開啟氧氣閥門要慢,最后一道閥門要遠(yuǎn)距離操作。
④ 環(huán)境要干凈,使用的工具、穿戴的工作服一定要無油。工具要用銅質(zhì)的或鍍鉻的。